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養殖場(chǎng)污水處理設備工作原理以及在畜牧業(yè)中的應用
2024-02-22產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:淮安廢水處理設備專(zhuān)業(yè)戶(hù)型擴建點(diǎn)擊咨詢(xún)調試小組根據前期的脫氰池生物菌培養方案由沉淀池分批向脫氰池輸送泥水,在確保不影響原酚氰生化系統運行情況下分3次將總計約1500m3的生化污泥送進(jìn)脫氰池,此期間原生化系統運行穩定無(wú)異常。
淮安廢水處理設備專(zhuān)業(yè)戶(hù)型擴建點(diǎn)擊咨詢(xún)
一般情況下焦化企業(yè)不是很關(guān)注焦化廢水中硫(SCN-)的含量,也很少檢測此指標,但根據現場(chǎng)數據分析和理論研究發(fā)現,SCN-是影響焦化廢水生化處理脫氮的主要因素。寧鋼焦化廠(chǎng)提標改造后生化處理系統運行不穩定,對此進(jìn)行分析排查,確定硫是關(guān)鍵影響因素。為了對廢水中的硫進(jìn)行有效去除,在生化系統前增加了預脫氰池,以保證生化系統穩定運行。
1、存在問(wèn)題
寧波鋼鐵公司焦化廠(chǎng)酚氰廢水處理站一期工程于2010年6月投運,設計處理能力75m3/h,采用OAO工藝,排放廢水滿(mǎn)足GB13456—1992《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準》中的一級標準要求;后根據GB16171—2012《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準》表3要求進(jìn)行了提標改造。
具體改造內容如下:
(1)生化段改造為HLA+O1-A/O2工藝。
(2)后處理改為二級加藥沉淀工藝。
(3)新增深度處理段,由臭氧接觸氧化、中間水池、曝氣生物濾池、多介質(zhì)過(guò)濾、活性炭過(guò)濾、清水池組成。
提標改造工程于2014年9月進(jìn)行調試并投用,部分水質(zhì)指標并沒(méi)有達到設計要求,后經(jīng)過(guò)多方排查發(fā)現焦化廢水進(jìn)水中的硫是影響提標改造后水質(zhì)指標異常的關(guān)鍵。當初提標改造設計并沒(méi)有考慮硫對系統的影響,但是通過(guò)現場(chǎng)數據分析和理論研究,發(fā)現SCN-是影響后續生化處理系統脫氮的主要因素,而且SCN-的生化降解需要足夠的水力停留時(shí)間,并受廢水中揮發(fā)酚濃度的直接影響;另外,SCN-降解后的產(chǎn)物主要是氨氮,增加了脫氮負荷,未降解的SCN-又會(huì )抑制硝化菌的活性,使整個(gè)生化系統出現連鎖抑制反應,最終影響整個(gè)生化系統的處理效果。
(1)曝氣脫氰池改造。原有初曝池改造為曝氣脫氰池,增加曝氣管336m。
(2)曝氣脫氰沉淀池改造。將現有未投入使用的沉淀池2改造為曝氣脫氰沉淀池,增加1臺中心傳動(dòng)刮泥機,2臺污泥回流泵,2臺消泡泵。
(3)管路改造。將氣浮器出水連接到曝氣脫氰池,預脫氰池出水自流到脫氰沉淀池,沉淀池底部污泥回流到預脫氰曝氣池,脫氰沉淀池出水滿(mǎn)流到HLA池,另外保持氣浮池到HLA池管路不變。
3、調試情況
3.1 調試步驟
(1)調試小組根據前期的脫氰池生物菌培養方案由沉淀池分批向脫氰池輸送泥水,在確保不影響原酚氰生化系統運行情況下分3次將總計約1500m3的生化污泥送進(jìn)脫氰池,此期間原生化系統運行穩定無(wú)異常。
(2)2天后向預脫氰池補充工業(yè)水約300m3,此時(shí)預脫氰池3廊道基本滿(mǎn)流。開(kāi)啟脫氰池污泥回流泵并微開(kāi)曝氣進(jìn)行內部循環(huán),確保脫氰池生物污泥均勻及活性,期間持續補充工業(yè)水至脫氰池滿(mǎn)流。因脫氰池生化污泥較多,剛開(kāi)始曝氣就發(fā)現預脫氰池泡沫較多且不可控,通過(guò)調節曝氣管閥門(mén)控制預脫氰池曝氣量,同時(shí)開(kāi)消泡液回流泵對系統泡沫進(jìn)行消泡。
(3)逐步提高進(jìn)入預脫氰池的氣浮池來(lái)水量,控制脫氰池溶氧在2%~5%,期間化驗各項指標正常,脫氰池出水氨氮、COD、硫都有所下降,但系統的堿度也出現一定下降。
(4)穩定1周后將脫氰池系統進(jìn)水提高至5m3/h,溶氧仍控制在2%~5%,檢測各項指標比較穩定,但脫氰池曝氣硝化反應后堿度下降較快,立即向脫氰池均勻加1t純堿,以后根據堿度連續向脫氰系統補充堿源。預脫氰池系統逐步趨于穩定,1周后逐步提高脫氰池進(jìn)水量直至滿(mǎn)負荷運行(35m3/h),檢測各項指標正常、穩定,預脫氰池各指標基本達到設計要求。
3.2 調試過(guò)程中存在的問(wèn)題
(1)脫氰池生化污泥濃度較高,SV30超過(guò)60%。
(2)剛開(kāi)始風(fēng)量不好調節,要在保證原生化系統穩定情況下做好溶氧控制。
(3)泡沫較多不好控制,風(fēng)管開(kāi)很小的情況下出現了泡沫溢流現象,因此各個(gè)廊道風(fēng)管要分別開(kāi),開(kāi)始只開(kāi)三分之一,后續開(kāi)一半。
(4)脫氰池硝化反應后堿度下降明顯,影響系統運行,之前方案考慮不周。
(5)調試過(guò)程中原計劃加葡萄糖,根據脫氰池實(shí)際運行情況不需要投加,系統本身碳源可以滿(mǎn)足脫氰池要求。
(6)脫氰池進(jìn)水指標波動(dòng)對系統有一定影響,化驗跟蹤不足。
對硝基苯胺的生產(chǎn)企業(yè)規模一般都在10000t/a左右,規模效應明顯,對硝基苯胺市場(chǎng)供求也相對平穩,隨著(zhù)環(huán)境要求的更加嚴格,小規模的對硝基苯胺企業(yè)缺乏對廢水的處理設施及技術(shù)必將被淘汰。國內和國外的需求量逐年在增加,所以如何有效增加對硝基苯胺的產(chǎn)能和降低生產(chǎn)成本是企業(yè)今后發(fā)展的方向。
2、工業(yè)化生產(chǎn)
工業(yè)生產(chǎn)對硝基苯胺一般以對硝基氯苯為原料,可采用高壓釜間歇法生產(chǎn),收率在98%以上,而采用管道反應器連續化生產(chǎn),收率在94%左右。目前生產(chǎn)企業(yè)都以壓間歇法生產(chǎn),以對硝基氯苯為原料,可采用高壓釜進(jìn)行間歇生產(chǎn),根據原料氨水的濃度可分為高壓法和低壓法,氨水濃度高于40%的稱(chēng)為高壓法。
對硝基苯胺合成的機理為:對硝基氯苯和一定濃度氨水在一定溫度好壓力條件下進(jìn)行氨化反應,氨基取代氯基反應,屬于高溫高壓反應。由于苯環(huán)上存在強吸電基—硝基,因此氯基較活潑,反應不需催化劑,但仍需在高溫高壓下氨解。由于屬于非催化氨化,因此為雙分子親核取代反應,反應速度與對硝基氯苯和氨水的濃度成正比。
氨的理論用量為對硝基氯苯的2倍(摩爾比),為了防止發(fā)生副反應生成二芳基仲胺和酚,同時(shí)也為了降低反應生成的氯化銨在高溫時(shí)對反應釜的腐蝕,氨的用量遠遠超過(guò)理論量。
其實(shí)質(zhì)為親核置換反應,首先是帶有未共用電子對的氨分子同苯環(huán)上與氯相連的碳原子發(fā)生親核反應,得到帶有極性的中間加成產(chǎn)物,加成產(chǎn)物迅速轉化為銨鹽并恢復環(huán)的芳香性,然后再與氨反應得到反應產(chǎn)物對硝基苯胺
淮安廢水處理設備專(zhuān)業(yè)戶(hù)型擴建點(diǎn)擊咨詢(xún)
對硝基苯胺的分析采用氣相色譜,采用面積歸一法分析對硝基苯胺,方法如下:氣相色譜儀,氫焰離子化檢測器;色譜柱,柱長(cháng)1.6m,內徑4mm,毛細管柱;OV-17/ChromosorbWAWDMCS=2∶100;柱溫80℃,以8℃/min升溫至210℃,保持4min;氣化室溫度250℃;檢測室溫度250℃;載氣(氮氣)流量30mL/min;試劑乙醇:95%(V/V)。OV-17,色譜固定液;ChromosorbWAWDMCS,60~80目,色譜擔體。
下面以高壓法10000t/a對硝基苯胺生產(chǎn)為例進(jìn)行說(shuō)明。主要設備:10M3氨化釜8臺,材質(zhì)304;10M3氨水配置罐4個(gè),材質(zhì)碳鋼;15M3結晶水洗釜2個(gè),材質(zhì)材質(zhì)碳鋼;全自出料離心機2臺,材質(zhì)304;30M3氨水吸收罐4個(gè),材質(zhì)材質(zhì)碳鋼;;真空系統2套。原料均為市場(chǎng)上所購工業(yè)品,對硝基氯化苯純度≥99.5%,液氨純度≥99.5%。
工藝流程說(shuō)明:氨水的配置,經(jīng)計量的工藝水打入氨水配置罐,液氨罐的液氨經(jīng)計量進(jìn)入氨水配置罐進(jìn)行氨水配置,氨水濃度40%以上。對硝基氯苯儲罐的對硝基氯苯經(jīng)泵打入計量槽,對硝基氯苯加入氨化釜,隨后配置好的一定濃度氨水打入氨化釜中。
檢查氨化釜處于工作狀態(tài)后,通蒸汽加熱升溫,溫度升至150℃后停止加熱,氨化釜溫度隨氨化反應的進(jìn)行而升高,釜內溫度不上升時(shí),說(shuō)明反應基本結束。通蒸汽維持釜內溫度175~178℃,這個(gè)過(guò)程為保溫過(guò)程,保溫時(shí)間8h以上。
保溫結束,進(jìn)行過(guò)量氨氣的高壓、低壓回收,高壓吸收利用氨化釜與吸收罐的壓力差進(jìn)行,過(guò)量的氨和部分水蒸氣經(jīng)冷凝器冷卻后進(jìn)入高壓吸收罐,高壓吸收的氨水經(jīng)檢測濃度后由泵送至氨水配置罐,當氨化釜內壓力降至0.2MPa時(shí),開(kāi)啟真空系統進(jìn)行低壓吸收,吸收至釜內壓力為0MPa。低壓吸收的氨水檢測到一定濃度后由泵送至氨水配置罐。高壓吸收 2 h,低壓吸收 0.5 h。
氨氣回收結束,釜內壓入0.2MPa的空氣,物料壓至結晶釜冷卻至室溫,出料時(shí)氨水濃度過(guò)大,用結晶釜真空管道進(jìn)行除味,并打開(kāi)水閥進(jìn)行稀釋和降溫,結晶后的物料放至離心機離心,晶體對硝基苯胺計量待用,濾液去濾液儲存罐。
具體各單元操作時(shí)間:投對硝基氯化苯20min,加氨水50min,升溫至140℃2.5~3.0小時(shí),保溫9~10小時(shí),放壓氨吸收3.0~3.5小時(shí),出料水洗0.5小時(shí)。
物料消耗及動(dòng)力消耗為:對硝基氯化苯1.17t/t,液氨0.35t/t,蒸汽3.5t/t,電300度/t,工藝水4.8t/t。
3、生產(chǎn)注意事項
投料方面:對硝基氯化苯投料量為計量槽回流鏡有物料回流即可。氨化釜釜加氨水用空壓機進(jìn)行加壓,氨水回流視鏡有氨水回流,然后用空壓機把釜內多余氨水壓出。
操作方面:升溫前把反應釜上各類(lèi)閥門(mén)再檢查一次,確認無(wú)誤后方可進(jìn)行升溫,車(chē)間蒸汽壓力應不得低于1.0MPa。反應釜壓力升至3.5MPa開(kāi)始開(kāi)啟攪拌,攪拌的強度隨著(zhù)反應的進(jìn)行加強,通過(guò)氨化釜內冷卻盤(pán)管控制升溫速度,壓力升至5.0MPa開(kāi)始算保溫時(shí)間,保溫時(shí)間現定8小時(shí)以上,泄壓時(shí)間定為3.5小時(shí)以上,提高氨的回收率,等反應釜內壓力不高于0.2MPa,開(kāi)啟真空系統,真空回收時(shí)間約0.5小時(shí),出料溫度不高于95℃。反應釜泄壓時(shí),氨水回收系統檢查確認無(wú)誤后方可進(jìn)行操作,出料完出料管用蒸汽吹掃。
氨化反應屬于高溫高壓反應,在升溫過(guò)程中操作人員加強現場(chǎng)巡檢,注意氨化過(guò)程溫升速度和壓力變化,如溫度、壓力上升過(guò)高,及時(shí)打開(kāi)放空閥適量泄壓或者開(kāi)啟氨化釜內冷卻盤(pán)管冷凝水。同時(shí)加強對安全設施和應急冷卻設施進(jìn)行日常檢查和維護。
原料對硝基氯化苯市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大,是生產(chǎn)企業(yè)成本的一個(gè)主要因素,故考慮增加一個(gè)儲罐備用,儲罐選擇兩個(gè),做到一用一備,每個(gè)儲罐容積考慮至少一個(gè)月的儲量,儲罐做好保溫工作,平時(shí)保溫溫度控制在95℃左右,冬季需要增加2℃。另外對硝基氯化苯泵做好保溫工作,防止堵塞。氨化釜如處于停產(chǎn)狀況,應及時(shí)清空釜內物料,清水洗滌后用蒸汽吹干。
4、廢水的處理
一般對硝基苯胺生產(chǎn)企業(yè)每生產(chǎn)一噸對硝基苯胺產(chǎn)生3噸左右的廢水,對硝基苯胺生產(chǎn)的廢水是指結晶洗滌及離心后的廢水,對硝基苯胺廢水水質(zhì)分析表明,廢水中的COD不是太高,但廢水中含有硝基苯類(lèi)物質(zhì),對硝基苯胺廢水屬高毒性、高氨氮和高鹽廢水,處理難度大。對硝基苯胺的廢水處理方法有:吸附法、微電解法和催化氧化法。但單一的方法處理大量的對硝基苯胺廢水在處理效果和成本上沒(méi)有優(yōu)勢,必須生產(chǎn)企業(yè)根據自身的生產(chǎn)情況對廢水處理工藝進(jìn)行改進(jìn)才能滿(mǎn)足排放的要求。
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