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養殖場(chǎng)污水處理設備工作原理以及在畜牧業(yè)中的應用
2024-02-22產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:建德生活污水處理設備生產(chǎn)廠(chǎng)家 要點(diǎn)必看石灰石/石膏濕法煙氣脫硫(FGD)工藝是將石灰石磨成粉,再配成漿液,噴入脫硫吸收塔中與煙氣中的二氧化硫反應,最終生成石膏。該工藝具有運行穩定、脫硫效率高的優(yōu)點(diǎn),但用水量很大。濕法脫硫系統用水大體可分為4類(lèi):石灰石制漿用水、設備沖洗水、運轉設備冷卻水和廢水處理系統用水。該電廠(chǎng)每臺機組脫硫用水量為50~60t/h,平均為55t/h。
建德生活污水處理設備生產(chǎn)廠(chǎng)家 要點(diǎn)必看
隨著(zhù)國家“水十條"的出臺,對火電廠(chǎng)而言,如何實(shí)現水的重復利用,力爭實(shí)現廢水,就顯得尤為重要。采用敞開(kāi)式循環(huán)水冷卻系統的火電廠(chǎng)既是用水大戶(hù)又是排水大戶(hù),其循環(huán)水排污水量占排水總量的70%~80%,因此,對循環(huán)水排污水進(jìn)行重復利用就成為火電廠(chǎng)節水的重點(diǎn)。
某電廠(chǎng)安裝6臺350MW燃煤發(fā)電機組,采用敞開(kāi)式循環(huán)水冷卻方式,每年新鮮水用量約為2200萬(wàn)m3,排水量約為400萬(wàn)m3。該廠(chǎng)煙氣脫硫采用石灰石/石膏濕法脫硫工藝,每年脫硫用水量約為230萬(wàn)m3。如果能將循環(huán)水排污水用于脫硫,不但可節約用水而且可以減少廢水排放。該電廠(chǎng)人員通過(guò)試驗,成功地將循環(huán)水排污水用于脫硫生產(chǎn),解決了這一問(wèn)題。
1、脫硫用水情況
石灰石/石膏濕法煙氣脫硫(FGD)工藝是將石灰石磨成粉,再配成漿液,噴入脫硫吸收塔中與煙氣中的二氧化硫反應,最終生成石膏。該工藝具有運行穩定、脫硫效率高的優(yōu)點(diǎn),但用水量很大。濕法脫硫系統用水大體可分為4類(lèi):石灰石制漿用水、設備沖洗水、運轉設備冷卻水和廢水處理系統用水。該電廠(chǎng)每臺機組脫硫用水量為50~60t/h,平均為55t/h。
1.1 石灰石制漿系統用水
該電廠(chǎng)采用濕式球磨機自磨石灰石粉,將石灰石粉制成質(zhì)量分數為25%~35%的漿液。制漿用水量占脫硫用水總量的20%~35%。
1.2 設備沖洗水
設備沖洗水主要是除霧器沖洗水和真空皮帶機沖洗水,也有臨時(shí)性沖洗水,如漿液輸送設備及管道的沖洗水等。
1.2.1 除霧器沖洗水
脫硫除霧器安裝在吸收塔頂部,其作用是除去脫硫后的塵霧及液滴,截留下來(lái)的灰塵、石膏顆粒和鹽分會(huì )黏附在除霧器上,為保證除霧器長(cháng)期高效運行,必須及時(shí)對其進(jìn)行沖洗。沖洗水會(huì )落入吸收塔中,同時(shí)起到調節漿液密度和吸收塔水位的作用。這部分水用量較多,占脫硫用水總量的55%~65%。
1.2.2 真空皮帶機沖洗水
為保持石膏濾布的清潔和減少石膏細灰雜質(zhì)及可溶性鹽類(lèi)含量,在石膏脫水過(guò)程中,需對濾餅和濾布進(jìn)行連續沖洗,沖洗水量占脫硫用水總量的10%~15%,但大部分會(huì )返回吸收塔重復使用,補充水量占脫硫用水總量的1%左右。
1.3 轉動(dòng)設備冷卻用水
增壓風(fēng)機、漿液循環(huán)泵及其他泵運轉過(guò)程中會(huì )發(fā)熱,需進(jìn)行冷卻。這部分水量較少,占脫硫用水量的2%~4%。這部分水匯入吸收塔,幾乎無(wú)損耗。
1.4 廢水處理系統用水
脫硫系統運行過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生廢水,處理廢水時(shí)需加入化學(xué)藥劑。配制藥劑時(shí)需消耗一部分水,這部分水占不到1%的脫硫用水量。
2、脫硫用水水質(zhì)要求
國標和行業(yè)規范中均未對脫硫用水作出專(zhuān)門(mén)規定,現對各類(lèi)用水分別說(shuō)明。
2.1 制漿用水
因漿液最終會(huì )進(jìn)入脫硫吸收塔中,所以,制漿水水質(zhì)要綜合考慮二氧化硫吸收、石膏氧化反應、設備防腐等的要求。
2.1.1 氯離子
建德生活污水處理設備生產(chǎn)廠(chǎng)家 要點(diǎn)必看
氯離子質(zhì)量濃度過(guò)高會(huì )引起金屬部件的點(diǎn)蝕,所以,一般要求吸收塔內氯離子質(zhì)量濃度控制在20000mg/L以?xún)?。對于制漿用水,應盡量控制氯離子質(zhì)量濃度,以避免因氯離子質(zhì)量濃度升高而被迫加大脫硫廢水排放。
2.1.2 有機物(COD)
有機物含量過(guò)高時(shí),運行過(guò)程中吸收塔上部會(huì )發(fā)生起泡現象。如某電廠(chǎng)工藝水COD達到40mg/L時(shí),吸收塔產(chǎn)生大量氣泡,不得不通過(guò)添加消泡劑來(lái)抑制氣泡的生成。此外,也有實(shí)驗證實(shí),大多數有機物對于亞硫酸鈣的氧化有抑制作用。綜合考慮,制漿用水COD控制在30mg/L以下是很有必要的。
2.1.3 懸浮固形物
懸浮固形物會(huì )覆蓋在石灰石表面,影響二氧化硫吸收反應,降低脫硫效率,所以將工藝水中懸浮固形物質(zhì)量濃度控制在一定范圍內也是很有必要的,但脫硫的標準和技術(shù)規范中均未見(jiàn)到此控制值。該電廠(chǎng)多年的運行經(jīng)驗表明:懸浮固形物質(zhì)量濃度控制在200mg/L以?xún)?,對脫硫運行無(wú)明顯不良影響。
2.1.4 油類(lèi)
與一般有機物對亞硫酸鈣的氧化抑制作用相比,油類(lèi)物質(zhì)對亞硫酸鈣的氧化抑制作用則快速得多,油類(lèi)物質(zhì)進(jìn)入吸收塔會(huì )使漿液品質(zhì)迅速變差,所以必須將工藝水中的油類(lèi)物質(zhì)質(zhì)量濃度控制在一定范圍內。該廠(chǎng)多年的運行經(jīng)驗表明:油類(lèi)物質(zhì)質(zhì)量濃度控制在5mg/L以?xún)?,對脫硫運行無(wú)不良影響。
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